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大型焦爐可減少出爐次數(shù),減少裝煤和推焦的陣發(fā)性污染,改善煉焦生產(chǎn)操作環(huán)境,具有明顯的優(yōu)勢。雖然中國在焦爐的大型化取得了巨大成就,但仍有許多方面需要改進??偨Y(jié)多年設計、施工和生產(chǎn)的經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)鋼筋混凝土梁柱板的配筋仍有優(yōu)化余地,特別是跨高比較小的深梁。以某新建的2座N型焦爐基礎結(jié)構(gòu)為研究對象,對主要受力構(gòu)件的受力鋼筋進行應變測試,得到不同荷載工況下構(gòu)件的實際應變值,再根據(jù)應變值計算出主筋的應力水平,從而了解構(gòu)件的實際受力情況及承載力儲備情況,為焦爐結(jié)構(gòu)設計優(yōu)化提供了可靠依據(jù)。
試驗工況
鋼筋混凝土部分的測試工作主要分為3個階段
1. 焦爐的主體結(jié)構(gòu)施工完成后稱為工況一。此時焦爐并未工作,只有主要生產(chǎn)設備的自重荷載,無溫度效應和生產(chǎn)荷載,這種工況的主要工作是檢測系統(tǒng)的平衡,并將此時的鋼筋應變歸零。
2. 焦爐烘爐期間稱為工況二。此時,焦爐結(jié)構(gòu)所處環(huán)境溫度升高,預計基礎框架鋼筋混凝土構(gòu)件內(nèi)部溫度可達80-120℃,但此時并未進行生產(chǎn),無生產(chǎn)荷載,該工況的主要工作是在工況一的基礎上進行測量,得到由于溫度升高造成的鋼筋應變變化。
3. 焦爐正式投產(chǎn)后稱為工況三。此時焦爐處于正常工作狀態(tài),與工況二相比,增加了生產(chǎn)荷載(包括部分設備荷載),該工況主要工作是以工況一為基礎進行測量,得到由于溫度和生產(chǎn)荷載共同作用下的鋼筋應變變化。
結(jié)構(gòu)應變測試
應變儀的測量電路一般采用惠斯頓電橋,由于測量的是簡單的拉伸壓縮或彎曲應變,且為了共用溫度補償片,本項目選用1/4電橋測量,該電橋線路連接簡單,信號靈敏度高。
儀器采用南京聚航科技有限公司的JHDY動態(tài)應變儀,多通道選擇,所有通道同步采樣,采樣頻率軟件設置,不隨通道數(shù)遞減。軟件操作,可直接顯示被測物理量,無需復雜的變化計算。
測試數(shù)據(jù)及分析
綜合本項目測試數(shù)據(jù),根據(jù)焦爐基礎框結(jié)構(gòu)的工作特點,得到以下測試結(jié)論。
1、在工況二作用下,柱內(nèi)應力水平集中在15MPa以下,雖然溫度荷載的作用比較明顯,但其應力水平總體處于較低狀態(tài)。對于梁跨中底部鋼筋,多處于受拉狀態(tài),應力值多集中在10-25MPa范圍內(nèi)。對于板底部鋼筋,同樣多處于受拉狀態(tài),應力值多集中在20-40MPa范圍內(nèi)。對于柱端的應力作用狀態(tài),第一榀柱子頂部外拉內(nèi)壓;第二榀頂部內(nèi)外均壓,根部變?yōu)橥饫瓋?nèi)壓;第三榀頂部內(nèi)外均壓,根部外壓內(nèi)拉。
2. 在工況三作用下,柱內(nèi)應力水平多集中在10-25MPa范圍內(nèi),與工況二相比,應力值增加幅度從10-20MPa不等,雖然應力值增加幅度較大,但是總體應力水平仍處于設計值的10%左右。對于梁跨中底部鋼筋,大部分處于受拉狀態(tài),且應力值多集中在30-45MPa。對于板底部鋼筋,多處于受拉狀態(tài),應力值多集中在40-65MPa,個別板跨其底部鋼筋應力值由受拉變?yōu)槭軌?,出現(xiàn)反拱現(xiàn)象。對于柱端的應力作用狀態(tài),第一榀柱子頂部外拉內(nèi)壓;第二榀頂部內(nèi)外均壓,根部外壓內(nèi)拉;第三榀頂部和底部均處于完全受壓狀態(tài)。
目前,大容積頂裝7m焦爐基礎結(jié)構(gòu)已廣泛應用于技術改造項目中,這些焦爐基礎結(jié)構(gòu)自投產(chǎn)運行以來安全可靠,各項指標滿足焦爐工藝及正產(chǎn)生產(chǎn)使用要求。